圖1 角接取壓法孔板裝置
圖2 差壓式流量計組成
式中:qm-質量流量kg/h;α-流量系數;ε-流體流束的膨脹系數(對不可壓縮流體ε=1,對可壓縮流體ε<1);Ad-工作狀態(tài)下的節(jié)流件開孔面積;△P-節(jié)流件上、下流側規(guī)定的取壓孔位置上的表壓差,MPa;ρ1-工作狀態(tài)下的流體密度kg/m3。
將式⑵除以式⑴得
連續(xù)測量實際密度較困難,對于飽和蒸汽,與壓力或溫度成一定關系。對過熱蒸汽,與壓力、溫度成一定關系,因此,通過測量壓力、溫度得到ρ2。
式中:△P=K1×Iλ1,P-0.1033=K2×Iλ2(表壓);Iλ1-差壓變送器輸出電流;K2-壓力變送器系數。
上式即為帶壓力補償的蒸汽流量的實用公式。
式中:F2-儀表顯示的經壓力或溫度補償后的瞬時質量流量;QFS-流量量程設定值,即組態(tài)表中單元“08F”;I-對應于瞬時流量輸入電流;Imax-當輸入信號為4~20mA,△I=(20-4)mA=16mA;ρP·t-對應的壓力(Pa)、溫度(℃)狀態(tài)下過熱蒸汽的密度kg/m3;Ks2--第二流量補償系數、參數設置表中“17F”單元。
ρ0為參考狀態(tài)下的蒸汽密度kg/m3。
該孔板式流量計投入運行后,二次儀表運行穩(wěn)定,數據可靠,得到了熱電廠和電解鋅廠的認可,對電解鋅生產工藝中用氣量的合理控制起到了重要作用,為電解鋅節(jié)能降耗、增產提供了方便的條件。
差壓式流量計現場應用的時候,經常會遇到這樣那樣的問題,但是追究其原因,只要是在安裝正確的情況下,主要問題主要出現在差壓變送器上,下面主要給大家介紹下出現這些問題的檢查方法:
1、差壓變送器輸出信號過低
主要原因在于:正壓管發(fā)生泄露或者堵塞,差壓變送器量程過大,管道內流量過小。對于一般測量流體,導壓管發(fā)生泄露或者堵塞正是不可能的,發(fā)生這個現象的正常是現場測量煤氣或者含雜質的介質,只要我們即使檢查導壓管,排除堵塞,調整差壓變送器量程和調節(jié)工藝流量。
2、差壓變送器輸出信號過高
這個主要原因和上面的正好相反,大家可以參考上述解決方法逐一排除。
3、差壓變送器輸出信號不穩(wěn)定,波動大
差壓式流量計安裝方向不正確,上,下游閥門擾動及彎頭對其他阻流件的影響是對節(jié)流元件影響最大的,這個就要我們即使調整工藝或者改變安裝地點。
差壓式流量計在現場實際應用時,它的測量誤差往往會增大,有時可達到10%--20%,特別是在采用差壓式流量計作為工藝生產過程的物料(水、蒸汽、煤氣及原料)的計量,進行經濟核算和物料平衡時,減少測量誤差尤為重要。但必須注意的是,不僅需要合理的選型、準確的設計計算和加工制造,更要注意正確安裝、維護和符合使用條件等才能保證孔板流量計有足夠的實際測量精度。下面分析一下幾種造成測量誤差的原因: 1、被測流體的工作狀態(tài)變動 如果在實際應用時被測流體的工作狀態(tài)(如溫度、壓力)以及相應的流體密度、粘度和管道粗糙度等參數,與設計時不一致,如果仍按照原有的儀表常數推算流量,將與實際流量有誤差,則可根據有關計算公式加以修正或重新設計計算。 2、孔板安裝不正確 有一家公司剛投產試車時,煤氣流量計顯示過小,經檢查為孔板裝反,而實際是孔板的尖銳一側應迎著流體流向為入口端,呈喇叭口形的一側為出口端,注意方向。除此之外,安裝時孔板開孔中心與管道中心線不同心,也會造成測量誤差,引壓管堵塞及墊片等凸出物的出現也是引起誤差的原因。 3、孔板入口邊緣被磨損 由于孔板使用時間較長,特別是在被測介質夾雜固體顆粒等雜物情況下,或被化學腐蝕,都會造成孔板的幾何形狀和尺寸的變化,如果孔板的入口邊緣的尖銳度由于受到介質沖擊或腐蝕而變鈍,這樣在相等數量的流體經過時所產生的壓差ΔP減小,從而引起顯示值偏低。嚴重時需更換孔板。 4、孔板表面的結垢和流通截面積的變化 在現場使用中,孔板表面可能會沾結上一層污垢,或者由于在孔板前后角落處日久而沉積雜質,或由于強腐蝕作用都會使管道的流通截面積發(fā)生漸變,以及引壓導管管路的泄露和堵塞,都會造成測量誤差。我公司由于使用的煤氣較臟(含焦油),造成孔板前后取壓環(huán)室被堵,取壓口無壓差,流量計無流量顯示,經拆下后清理兩環(huán)室并更換導壓管,流量計顯示正常。 5、變送器零點漂移和量程設置不當也會引起測量誤差 由于時間較長,變送器的零點會發(fā)生漂移,若是負漂移,變送器輸出電流則小于標準4MA,流量則顯示偏低,若是正漂移,變送器輸出電流則大于標準4MA,流量則顯示偏高。若量程設置較大,流量則顯示偏低,量程設置較小,流量則顯示偏高。 下一篇:冷熱沖擊試驗箱技術參數